工艺技术│无氰碱性镀锌故障排除(上)
工艺技术│无氰碱性镀锌故障排除(上)
慧聪表面处理网讯:故障一:
1.1故障现象描述
2015年3−4月,笔者所在电镀车间的两条挂镀锌自动生产线电镀的零件下线后有锌层起泡现象,所占比例约为50%。随后的热震试验[(190±10)°C保温0.5~1.0h后室温水骤冷]发现,起泡零件的比例高达80%。后来接到品管部反馈,在主机厂装配过程中有较多批次的零件存在大面积起泡现象。总之,起泡故障的特征为:放置1~2周或1~2个月后起泡,起泡部位分布不均匀、无规律,返镀后仍有起泡现象。图1所示为起泡零件照片。
1.2原因分析及确认
(1)镀前除油不彻底。首先分析了除油液、酸洗液、镀锌液,各组分含量均在工艺范围内,未见异常。接着检验了工件镀前除油是否彻底。要求除油后的工件表面完全亲水,即有一层完整的水膜,而不允许有不亲水的部分或水珠。若除油不彻底,则工件不能入电镀槽,必须重新除油。值得注意的是,应在活化、水洗后检验除油是否彻底[1]。通过检验发现,零件除油彻底,镀前各水洗槽和酸槽液面无油污,排除了除油不彻底的因素。
(2)氧化皮未彻底除去。检查了酸洗除锈的效果,未发现异常。
(3)基体材质不良。此次镀锌层起泡比例较大,批次较多,很多工件都曾批量生产过,排除了材质的因素。
(4)镀液中添加剂过量,导致镀锌层脆性大。首先观察了起泡工件的镀锌层亮度,亮度适中。随后查看了镀液添加剂的添加记录,询问了调整工是否有对生产线各溶液进行大调整,均未发现异常。
(5)镀液中杂质过量,导致镀锌层内应力大。笔者查看了最近的镀液金属杂质含量分析结果,均在控制范围内(Fe3+≤10mg/L、Pb2+≤2mg/L、Cu2+≤2mg/L);但有机杂质和无机非金属杂质不能进行化学分析。随后笔者查看了车间挂镀锌生产线槽液维护保养计划预定表并询问了操作工,发现工艺规定每年冬季都应对镀液进行一次大处理,但由于车间生产任务忙,已经有2年没有对镀液进行大处理了。因此要求分厂立即停产并对镀液进行除杂处理。
责任编辑:郑必佳
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
> 您可能还会关注的
·三孚新材:电镀中渗氢的产生及减...
·去产能中的“温州解法” 201...
·扬州将实施最严水资源管理 全面...
·我国首次制定总铬水质自动在线监...
·京津电镀产业基地发展规划交流会...
·长春狠抓工业水污染防治 电镀等...
·辽宁:电镀等十类小企业将被取缔
·苏州“水十条”狠治水污染 将取...
·潍坊奎文法院审理三起电镀废水污...
·石材厂藏非法电镀点 偷排遭举报...
·东莞七家电镀等重点污染企业拟原...
·怀抱创新梦想 “电镀”精彩人生...
供应三孚SF-529 无氰碱性镀...
DETRONZIN无氰碱性镀锌添...
无氰碱性镀锌添加剂
供应海科顺HKS-308A碱性无...
电镀添加剂 镀锌添加剂 碱性镀锌...
供应【安通利】ATZIN 520...
碱性无氰镀锌光亮剂 40%MOM...
供应深圳SYD ZN-66碱性无...
供应仁昌无氰碱性镀锌光亮剂
供应高翼碱锌中间体BPC-38镀...
供应达志高走位碱性无氰镀锌添加剂...
碱性无氰镀锌工艺KY-J28